1、试验现场描述
1.1、设备状态说明:
该设备为水泥厂的重要设备,振动异常,我公司于5月18日进行过一次现场测试,诊断为转子不平衡。
1.2、动平衡对象:现场示意图和测点选择如下图所示
图1:现场示意图
1.3、测试设备:
⊕测振仪器:笔记本式电脑动平衡仪。
⊕测振探头:振动传感器、光电转速传感器。
⊕测点的布置:在测点的水平方向安装振动传感器,从动力端向风机看去在轴承座左上方偏45度角安装光速传感器。
图2:测振探头安装图
2、动平衡过程
2.1、动平衡前振动分析
6月13日上午起机风机振动很大,在转速到达800rpm时,风机振动位移峰峰值已超过允许值210μm,出于保护风机的考虑,我公司技术人员决定在800rpm时做动平衡,下面为动平衡前振动的波形和频谱图:
图3:动平衡前的位移波形图
图4:动平衡前的位移频谱图
从上面图中可以看出振动的主频为13.8Hz,和转速828rpm相符合,单峰值为130.5μm;位移波形峰峰值为308.7μm。
2.2、动平衡过程记录
动平衡过程:
⊕首先启动风机使其稳定在一个转速,在本次动平衡中稳定在800rpm,测试风机的初始振动;
⊕添加试重,本次动平衡中试重质量为850g,考虑的焊条质量,试重质量为870g;
⊕再次启动风机,使风机转速稳定在第一次的转速800rpm,测量试重振动并计算配重质量和相位;
⊕去掉试重,在风机叶片辅板上添加配重,实际加的配重为1307g,考虑到焊条的质量,配重质量为1340g;
⊕再次启动风机察看剩余振动和平衡效果,风机在815 rpm时,剩余振动为7μm,平衡一次下降率为95.3%,动平衡效果明显。
表1:动平衡记录表
初始振动 | 转速rpm | 幅值μm | 相位(度) |
806rpm | 148.7μm | 271度 | |
试重 | 870g | 0度 | |
试重振动 | 801rpm | 106μm | 231.7度 |
计算配重 | 1370g | 314.5度 | |
实加配重 | 1340 | 314.5度 | |
剩余振动 | 815rpm | 7μm | 210度 |
幅值下降率 | (141.7/148.7)*10 0%=95.3% |
2.3、动平衡后的振动分析
图5:动平衡后的位移波形图
图6:动平衡后的位移频谱图
从上面图中可以看出振动的主频为15.5Hz,此时的转速为工作转速930rpm,与主频相符合,单峰值为9μm;位移波形峰峰值为59.4μm。
3、结论:
经过现场动平衡,风机在工作转速下的振动为59.4μm,满足了风机工作的zui大允许振动210μm,动平衡的效果明显。